為了節(jié)能減排,2010年,遵義氧化鋁公司對(duì)鍋爐吹灰槍進(jìn)行改造,提高換熱效果,將煙氣余熱回收,用于礦漿加熱。改造后,煙氣溫度大大降低,對(duì)后續(xù)設(shè)備布袋收塵器的損害大大減小。如不改造,布袋收塵器只能用一年;改造后,布袋收塵器從2010年起已使用了兩年零九個(gè)月。3月21日,遵義氧化鋁公司總經(jīng)理助理林青在熱力車間給筆者算了一筆賬:“一臺(tái)鍋爐的布袋價(jià)值200多萬元,使用壽命延長(zhǎng)了,兩年就節(jié)省了五、六百萬元。”
公司還針對(duì)耗能設(shè)備熔鹽爐和焙燒爐進(jìn)行了改造,將煙氣余熱回收利用。熔鹽爐以前排煙時(shí)的煙氣溫度為230度,改造后溫度降為160度。同時(shí)產(chǎn)汽量從以前的每小時(shí)8噸提高到25噸。
以前,主體設(shè)備的電機(jī)轉(zhuǎn)速是恒定的,但生產(chǎn)中很多時(shí)候不需要那么高的轉(zhuǎn)速,造成電力浪費(fèi)。為改變這一狀況,公司于2011年10月前對(duì)精液泵、母液泵、循環(huán)水泵等主體設(shè)備加裝變頻調(diào)速裝置。根據(jù)生產(chǎn)需要,合理調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速。這項(xiàng)技術(shù)革新,帶來節(jié)電47%的效益。
近段時(shí)間,遵義氧化鋁又在積極探索、利用一項(xiàng)科研成果。公司原鍋爐回水泵初期效率不高,去年8月,遵義氧化鋁與其他公司聯(lián)合開展科技攻關(guān),將回水泵的水力模型重新設(shè)計(jì),提高了泵的工作效率,節(jié)電40%。目前,全公司的循環(huán)水泵和回水泵都在進(jìn)行改造,部分已改造成功。筆者隨公司的科研人員來到熱力車間,車間有兩臺(tái)回水泵,一臺(tái)聲音大,一臺(tái)聲音小。“聲音大的這臺(tái)水泵的電機(jī)電流本來有140多安,我們把它降到80多安,每小時(shí)要節(jié)約30度電吶。”負(fù)責(zé)此項(xiàng)科研的工程師饒有興趣地介紹。
2011年12月,溶出車間的沉降溢流泵停用了。通過工藝改造,利用位差產(chǎn)生的壓力將礦漿輸送到下一道工序。在車間現(xiàn)場(chǎng),生產(chǎn)制造部經(jīng)理李其貴介紹說:“以前這里有四臺(tái)功率為200千瓦的泵,兩臺(tái)長(zhǎng)期工作,兩臺(tái)備用。現(xiàn)在不用電了,一年就節(jié)省電費(fèi)170萬元。”
在遵義氧化鋁,類似這樣的節(jié)能減排科研項(xiàng)目還很多。在這里,廢氣、廢水、廢渣都是寶,廢氣可利用其余熱,廢水可重復(fù)利用,廢渣可生產(chǎn)建材。僅從氧化鋁母液里提煉金屬鎵一項(xiàng),公司三個(gè)多月就生產(chǎn)了近8噸,產(chǎn)值達(dá)1200萬元。(中鋁網(wǎng)新聞中心)